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新型中心喷胶钢管的设计和应用

[导读]岩棉设备中四辊离心机是成棉关键的设备。我国引进的四辊离心机一直存在中心喷胶钢管极易断裂的问题,造成胶、水混合,影响生产。文中主要介绍了一种新型的中心喷胶钢管在四辊离心机上的设计及应用。采用螺旋组合结构有效解决了高速旋转主轴中喷胶钢管断裂问题。

0 引言

四辊离心机是整条岩棉线中的关键设备。中心喷胶钢管(G 管)是四辊离心机的中心零件。我国引进的欧洲四辊离心机喷胶装置位于喷风环外部,没有G 管,黏结剂无法达到成绵中心区域。从日本引进的四辊离心机虽然有G 管,但是其G 管易疲劳断裂,造成胶、水混合现象,影响成棉质量,甚至造成临时停产。



本文讨论了一种新型G 管的设计及应用。原有G 管规格为G准12×2L=1065 mm,材料为SUS304,一端固定于主轴尾部进水盒上,另一端浮动嵌套于辊头内。这种结构使G 管处于悬臂状态,在辊头振动的作用下G 管极易疲劳断裂。为了解决这个问题,设计螺旋支撑组合结构,多点支撑改善钢管受力状况,在原有装置基础上使喷胶钢管与冷却水管连为一体,并增设旋转接头。此方法有效地解决了G管疲劳断裂的问题,在新型四辊离心机的应用上取得了良好效果。


1 设计原则

四辊离心机G 管的设计原则:应有足够的刚性,尺寸精度高、重量轻、体积小,表面有足够的精度与表面光洁度,良好的静平衡性,具有良好的结构工艺性和实用性便于制造和装配,装卸方便,在离心机上工作稳定可靠。定位装置的结构和布置必须保证G 管与水管及离心机主轴轴线重合,连接件定位准确、连接牢固。



2 原有四辊离心机G 管断裂的原因分析

主轴高速旋转5000~6000 r/min,在流股的作用力下产生振动。主轴将振动传递给G 管。此时G 管相当于处在悬臂状态下,一端固定,另一端受迫振动。G 管靠近固定端的部分不断地受到循环揉挤,最终疲劳断裂。解决上述问题的途径为:1)解除G 管受揉挤状况;2)增设胶管中间支撑结构;3)将振动补偿移致G 管以外。



3 新型四辊离心机G 管的设计思路

四辊离心机G 管断裂原因归结为受迫振动、承载低,疲劳的问题。四辊离心机在流股作用下辊头主轴产生振动是设备固有属性,即由主轴给G 管带来的振动不能改变。因此增加G 管承载是解决G 管断裂的有效途径。增加G 管承载有两个方法,

1)增加材料的体积

2)改变受力状态。涉及到设备的内部结构与整体相关复杂程度,G 管不能通过增加钢管直径及壁厚的方法来提高其承载,因此,解决问题的途径归结为改变钢管受力状态。


4 四辊离心机G 管的设计及加工工艺

1) 螺旋支撑套的设计制作。螺旋支撑套设计选用SUS304 不锈钢材料,外径准19.9 mm,内径准12.1 mm,螺距12 mm,螺旋两周,螺旋支撑片厚度2 mm。加工工艺,选用准21 mm、长40 mm 材料SUS304 圆钢坯料,车床卡盘预夹紧圆钢毛坯一端,圆钢初步找正,车床卡盘夹紧,毛坯圆钢另一端打准6 mm 底孔,车床顶尖顶紧底孔,粗车螺旋体,外径准20 mm,螺距12 mm,螺旋两周,螺旋体底径准11 mm,精车螺旋体大径及叶片厚度到尺寸,松开车床卡盘,车床卡盘预夹紧螺旋体大径,依据底孔找正工件后夹紧,钻铰螺旋体底径至尺寸,松开车床卡盘,成品检验。


2)G 管与水管的连接设计制作。G 管位于中心位置,水管位于外部,螺旋支撑套支撑于两者之间。螺旋支撑套3 件,尺寸间距300 mm。



5 应用效果

制作完成后,将G 管技术应用于现有四辊离心机机床上。经实际生产验证,能够切实解决胶管断裂的问题。该项技术的关键是将螺旋支撑巧妙地应用于中心喷胶钢管上,同时解决了G 管支撑不足、受迫振动产生疲劳断裂、循环水流通三个问题。加工制作工艺及精度也是保证该项技术的关键点。岩棉线使用该项技术后四辊离心机提高了工作性能,提高了能源使用效率。




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