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关于优化钱家营矿业公司商品煤产品结构的探讨

[导读]在新的煤炭形势下,不断探索结合市场需求,优化产品结构提高商品煤收益。

0 前言

开滦钱家营矿业分公司选煤厂年处理原煤能力为4.0Mt/a。生产工艺为: 150-13mm 块煤采用重介立轮分选, 13-0.5mm末煤采用重介旋流器主再选;0.5-0mm 煤泥采用浮选工艺。商品煤包括12 级精煤、洗末煤、洗块煤、煤泥四种。为了追求整体收益最大化,我们立足本矿原煤性质以用户需求为中心,开发新的商品煤品种。1 根据井下煤质变化结合用户需求,开发新产品开滦钱家营矿业分公司选煤厂为矿井型选煤厂,入洗原煤为本矿井下原煤,钱家营矿业公司井下有4 个主要煤层,分别为5、7、9、12 煤层,由于井下各煤层煤质不同,当各煤层的产量发生变化时,入洗原煤的性质就会发生变化。



2 优化洗末煤产品结构,提高商品煤收益

2.1 原来的洗末煤组成,以及工艺环节中存在的问题

洗煤厂工艺系统原设计用4 台卧式沉降离心机(湖南湘仪实验室开发有限公司)389 与3 台高频筛370 对浮选尾矿中的粗颗粒进行回收,筛上产品和再洗旋流器的末中煤混合,作为洗末煤销售,卧式沉降离心机389 的离心液去380仓后用泵打入角锥池A 段,去323 分级旋流器组分级后底流去主洗旋流器分选,高频筛370 的筛下水去浓缩机,这样的系统存在的问题:一是389 的离心液去380 仓后用泵打入角锥池A 段,经323 分级旋流器组分级后底流去主洗旋流器分选,这部分由于粒度细,灰分高,影响主洗旋流器分选精度,还易造成精煤脱介筛筛上产品带介量增加,二是高频筛370 筛下水直接去浓缩机,当筛板筛缝磨损大,筛板压边松动时大颗粒直接去浓缩机,造成尾煤回收系统跑粗,造成影响生产的事故,针对以上问题,提出对该工艺环节进行改造。


2.2 改造方案

将卧脱389 离心液、高频筛370 筛下水通过改造全部引入到中矸磁尾桶358,用泵打入360 旋流器分级浓缩后,其底流入新增加的德瑞克高频筛。具体方案:在主厂房8.4 米平面敷设一套管路,将卧脱离心液、高频筛筛下水通过改造全部引入到中矸磁尾桶,在13.8 米平面增加一台德瑞克高频筛,筛上产品通过371 皮带与再洗旋流器生产的末中煤混合作为洗末煤,筛下离心液去浓缩机。该方案增加了洗末煤的量。


3 经济效益 

在同等入洗条件下,生产15 级精煤比生产12 级精煤回收率平均提高6%以上,2014 年全年按需求生产15 级精煤46.44 万吨,如果不生产15 级精煤而生产12 级精煤,则可以生产12 级精煤40.30 万吨,按内部收购价12 级精煤价格720 元/ 吨,15 级精煤 670 元/ 吨,洗末煤190.45 元/ 吨,由于生产15 级精煤,洗末煤产率相应减少。那么增加经济效益为46.44*670-40.30*720-(46.44-40.30)*190.45=928 万元,不仅形成了以12 级为主,15 级为辅的多元化产品新格局,还最大限度地增加精煤收益。


4 结束语

面对低迷的煤炭市场我们向内挖潜,优化工艺环节,力争多创效。对外开发用户积极开拓市场,形成多品种商品煤,积极站稳市场。



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