TG16-WS  TDZ5-WS  湘仪离心机 H1850R
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卧螺离心机污泥脱水结果分析

[导读]卧螺离心机在城市湖泊污泥脱水中的工程应用情况,分析了絮凝剂( PAM) 、差转速、处理量、污泥质量浓度等参数对污泥脱水效果的影响。

1 卧螺离心机工作原理

主电机通过大带轮带动转鼓高速旋转,副电机通过小带轮、差速器带动螺旋旋转,但转速相对较低。污泥进入转鼓后,由于受到强大的离心力作用,使得密度相对较大的固相土颗粒紧贴转鼓内壁而形成固环层,并在转鼓与螺旋形成的差转速下,逐渐被推至转鼓锥段由出渣口排出; 密度相对较小的液相水位于固环层内侧形成液环层,逐渐流向转鼓大端由溢流口排出。通过调节溢流口高度改变液池深度,调节转鼓转速改变分离因数以及调节螺旋转速改变差转速,均能改变污泥脱水效果。


2 卧螺离心机污泥脱水结果分析

根据工程实际情况,分析了絮凝剂、差转速、处理量以及污泥质量浓度等因素对卧螺离心机污泥脱水效果的影响。根据小试结果,选用分子量2 000万、水解度20 的阴离子型絮凝剂,配制浓度0. 15%,加药点距进料管口1 m,泥药混合时间约2s,工作温度20 ~ 30℃。为了明确絮凝剂对污泥脱水的作用和影响,首先分析不加药工况下卧螺离心机的处理效果。设定运行工况为: 转鼓转速R = 2 250 r /min,差转速D =12. 45 r /min,处理量A = 63 m3 /h,污泥质量浓度C =12%。


可见得到的固渣含水率均在40%以下甚至达到30%左右,但波动较大。余水含固率5. 89% ~ 7. 76%,固相回收率均很低,仅为43. 25% ~ 54. 27%。由于转鼓转速高,分离因数较大,所以固渣较为密实,含水率达到了极低值。但由于部分细颗粒尚无法完全分离,仍存在液相水中,因此余水含固率较高,导致固相回收率较低。同时由于固渣含水率过低,离心机排渣顺畅度降低,对设备运行稳定性以及分离过程扰动较大,进一步降低了固相回收率,使得


固渣含水率波动也增大。


3 结论

本文介绍了LW780X3200Y 型卧螺离心机在城市湖泊污泥脱水中的工程应用情况,分析了絮凝剂、差转速、处理量和污泥质量浓度对污泥脱水效果的影响,得到以下结论:

( 1) 絮凝剂可明显改善卧螺离心机污泥脱水效果,并增加脱水效果和设备运行稳定性。

( 2) 较低的差转速可得到较低的固渣含水率,但固相回收率也较低。差转速升高将使固渣含水率增加,清液含固率下降,固相回收率显著提高,有利于余水处理。

( 3) 处理量较低,固渣含水率较高,固相回收率也较高。余水含固率较低。增大处理量可降低固渣含水率,但固相回收率也将降低,清液含固率显著增加,不利于余水处理。

( 4) 污泥质量浓度较低时,固渣含水率较高,固相回收率也较高。增大污泥浓度后,固渣含水率将显著下降,但固相回收率也将降低,清液含固率将升高,不利于余水处理。





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