TG16-WS  TDZ5-WS  湘仪离心机 H1850R
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固液分离工艺改进研究

[导读]某引进化工项目固液分离工艺存在安全风险、环境风险。采用平板式全封闭离心机,在氮气保护下,通过变频控制离心机转速、均匀进料完成固液分离过程,消除安全风险、环境风险,提高离心收率。

某引进化工项目,产物固—液(醇类溶剂)分离过程采用滤布袋自然过滤、滤袋晶体进入离心机甩干方式进行。滤袋自然过滤过程中受产物晶粒、晶型所限,滤袋中的滤液渗出困难,采用人工挤滤。此过程时间长、用工多、产物晶体表面与空气接触易吸潮变性,人长期接触存在职业健康风险,夏季溶剂易挥发存在安全风险,晶体在离心机中很难铺平、离心过程中易震动存在安全风险等情况。为解决上述问题,我们将上述工艺改为产物滤液直接进入离心机离心工艺。


1 离心分离实验室试验

1.1 方案选择

根据以往使用离心机经历,选择湖南湘仪实验室仪器开发有限公司生产的封闭式离心机在氮气保护下,反应产物直接进入离心机进行固液分离方案。


1.2离心机出液管道加视盅

为了控制进料离心过程的漏滤、跑滤,在离心机出液管道上加视盅,在离心机运行状态下,进料离心过程控制进料速度,观察离心机盖视镜不跑滤,进料离心初期视盅有少量晶体带出,转股下部有较多晶体。


1.3 初期静态低速进料,后期高速进料、高速甩干为了控制进料离心过程漏滤、离心机转股下部晶体问题,离心机电机加变频器,初期采用静态进料30 s,然后通过变频低速启动离心机,控制放料速度,观察视镜、视盅无跑滤、漏滤现象,转股下部无晶体


2 经济分析

改进后固液分离工艺比引进项目固液分离工艺收率高5.5%,按装置设计能力40 t/a 计算,收率提高部分多收产品2.2 t/a,产品销售收入按100 万元/t计算,创收220 万元/a,用工节省3 人,按每人每年企业承担费用6 万元计算,计算用工费用18 万元


3 结束语

选用tg16-ws离心机,进料离心过程氮气保护,离心机静态进料2 min,然后低速启动离心机,在均匀进料下通过调整离心机变频,逐步调到高速运行的固液分离工艺,消除了引进项目固液分离工艺中的安全、环境风险,且离心过程收率高,已实际生产运行4 年,效果良好。


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