某引进化工项目,产物固—液(醇类溶剂)分离过程采用滤布袋自然过滤、滤袋晶体进入离心机甩干方式进行。滤袋自然过滤过程中受产物晶粒、晶型所限,滤袋中的滤液渗出困难,采用人工挤滤液。此过程时间长、用工多、产物晶体表面与空气接触易吸潮变性,人长期接触存在职业健康风险,夏季溶剂易挥发存在安全风险,晶体在离心机中很难铺平、离心过程中易震动存在安全风险等情况。为解决上述问题,我们将上述工艺改为产物滤液直接进入离心机离心工艺。
1 离心分离实验室试验
1.1 方案选择
根据以往使用离心机经历,选择湖南湘仪实验室仪器开发有限公司生产的封闭式离心机,在氮气保护下,反应产物直接进入离心机进行固液分离方案。
1.2离心机出液管道加视盅
为了控制进料离心过程的漏滤、跑滤,在离心机出液管道上加视盅,在离心机运行状态下,进料离心过程控制进料速度,观察离心机盖视镜不跑滤,进料离心初期视盅有少量晶体带出,转股下部有较多晶体。
1.3 初期静态低速进料,后期高速进料、高速甩干为了控制进料离心过程漏滤、离心机转股下部晶体问题,离心机电机加变频器,初期采用静态进料30 s,然后通过变频低速启动离心机,控制放料速度,观察视镜、视盅无跑滤、漏滤现象,转股下部无晶体
2 经济分析
改进后固液分离工艺比引进项目固液分离工艺收率高5.5%,按装置设计能力40 t/a 计算,收率提高部分多收产品2.2 t/a,产品销售收入按100 万元/t计算,创收220 万元/a,用工节省3 人,按每人每年企业承担费用6 万元计算,计算用工费用18 万元。
3 结束语
选用tg16-ws离心机,进料离心过程氮气保护,离心机静态进料2 min,然后低速启动离心机,在均匀进料下通过调整离心机变频,逐步调到高速运行的固液分离工艺,消除了引进项目固液分离工艺中的安全、环境风险,且离心过程收率高,已实际生产运行4 年,效果良好。